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高固体份环氧油漆两年后起泡案例分析
发布时间:2019-09-29 09:36:03      浏览量:

近期有客户向我们咨询说,高固体份环氧油漆使用了两年后出现了起泡现象,问具体是什么原因造成的。


我们根据客户提供的详细资料,针对该案例做下详细分析。


以下是高固体份环氧油漆涂装案例:


使用环境:为海边电厂,循环水管道、碳钢管道,介质海水;


底材处理:喷砂除锈至Sa2.5级;


喷涂膜厚:涂刷高固体份改性环氧油漆500μm。


该管道目前已运行约2年,在近期检查时发现,管道内壁涂层出现大面积鼓包、脱落情况。


高固体份环氧漆,主要是利用屏蔽原理进行防腐。刷涂适于少量修补,一次刷涂厚度为50-60μm,刷10遍可能总厚度会达到。不过每道油漆的完整性不够好,分多次涂装,会增加环境风险,水分子与盐分极易突破单道涂层,渗透到内部,从而引发大面积的小水泡。




问题分析:


1、该管道应该为海水低温冷却水管路,介质温度可能达到80℃以上。高温、高盐、高腐蚀。


2、该管道内壁有明显焊缝接头未融合,接头未打底焊。像一般的海水管道都要氩弧焊打底,全融焊,然后进行1.5倍设计压力试压合格后才能涂装。


3、厚度300μm的环氧粉末涂料,一次成型,可能防腐效果更好。


4、该管道防腐工艺不正确,结构准备的也不充分,对腐蚀的影响没有足够的重视。


另外要说的是,高固体份环氧油漆建议使用无气喷涂法,一次成膜,且较为均匀,而普通的有气喷涂通常是难以做到500μm膜厚的。

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